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降低4Mpa以下壓力表報(bào)廢率探索

發(fā)布時(shí)間:2018-04-03 11:13:31 瀏覽:

通過該QC課題的成功實(shí)施,找到了有效降低4Mpa以下普通壓力表報(bào)廢率方法。

重油公司油田維修區(qū)隊(duì)計(jì)量檢定班組,擔(dān)負(fù)著重油公司5個(gè) 采油作業(yè)區(qū)、3個(gè)供汽聯(lián)合站壓力表檢定、維修,每年校驗(yàn)、維修 22000多塊壓力表,其中4Mpa以下壓力表的應(yīng)用占80%以上。 這些壓力表被廣泛用于鍋爐、采油等特種設(shè)備上,曰常使用中由 于振動(dòng)、腐蝕、磨損、灰塵、油污等原因,造成其計(jì)量性能的變 化,損傷精度、產(chǎn)生誤差。在檢定過程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)非線性誤 差,主體元件彈簧管、機(jī)芯極易變形更換維修率高為降本增 效,變廢為寶,同時(shí)最大可能地減少壓力表的報(bào)廢率,我們QC 組選擇了 "降低壓力表報(bào)廢率"為本次QC小組活動(dòng)的課題,通過 努力,我們小組有信心實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

1.選題理由

1.1選題理由

壓力表被廣泛用于公司鍋爐、采油等設(shè)備上4Mpa以下壓力 表占80%以上,在日常使用中由于振動(dòng)、腐蝕、磨損、灰塵、油 污等原因,造成其計(jì)量性能的變化,損傷精度、產(chǎn)生誤差,需要 經(jīng)過專業(yè)檢定才能使用。在檢定過程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)主體元件彈簧 管、機(jī)芯極易變形更換維修率高等問題據(jù)小組調(diào)查2012年全 年校驗(yàn)壓力表22188塊,4Mpa以下壓力表16817塊,報(bào)廢2176塊,

由此看來4Mpa以下壓力表報(bào)廢率較高,為14.8%,為降本增效, 變廢為寶,同時(shí)最大可能地減少壓力表的報(bào)廢率,我們QC小組選 擇了 "降低4Mpa以下壓力表報(bào)廢率"為本次QC小組活動(dòng)的課題。

1.2小組活動(dòng)計(jì)劃

按照PDCA循環(huán)我們制定了2013年QC活動(dòng)小組活動(dòng)計(jì)劃表P (計(jì)劃階段)4月現(xiàn)狀調(diào)查與確定目標(biāo)5月原因分析與要因確認(rèn),

6月制定對策,D(執(zhí)行階段)7月至10月對策實(shí)施,C (檢查階段)8 10月效果檢查,A (行動(dòng)、處理階段)11月鞏固措施與活動(dòng)總結(jié)

2.現(xiàn)狀調(diào)查

活動(dòng)課題確定以后,小組成員對2012年1~12月4Mpa以下壓力 表進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,4Mpa以下普通壓力表合格14641塊,4Mpa 下普通壓力表報(bào)廢2176塊,報(bào)廢率14.8%。2012年4Mpa以下壓力 表檢定故障報(bào)廢表2176塊,其中:機(jī)芯變形:1142塊、占52.5%; 表門損壞:394塊、占18.1%;彈簧變形:335塊、占15.4%;彈簧 堵:261塊、占11.9% ;其它:44塊、占2.1%。由此可得出如下結(jié) 論:導(dǎo)致4Mpa以下壓力表報(bào)廢的各種因素里,機(jī)芯變形未實(shí)施修 復(fù)更換占總報(bào)廢率的52.5%,因此,要降低4Mpa以下壓力表報(bào)廢率 就要對壓力表機(jī)芯變形及時(shí)修復(fù)或更換。

3.目標(biāo)設(shè)定

3.1小組確定活動(dòng)目標(biāo)為:4Mpa以下壓力表報(bào)廢率由原來的 14.8%下降到9.8%

3.2目標(biāo)設(shè)定依據(jù)

3.2.1 QC小組成員都是維修區(qū)隊(duì)專業(yè)技術(shù)干部和生產(chǎn)技術(shù)骨 干,具備實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力,區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)充分重視,這是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的 有力保證,我們有把握實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值。

3.2.2現(xiàn)場操作者、質(zhì)量檢驗(yàn)人員組成的QC小組,對壓力表的 檢定規(guī)程,作業(yè)流程非常了解,具有較好的技術(shù)基礎(chǔ),可為我們 解決這一問題提供理論依據(jù)。

3.2.3 4Mpa以下普通壓力表的表殼變形和機(jī)芯壞,我們可以將 報(bào)廢的4Mp以下普通壓力表當(dāng)作配件,將表殼變形和機(jī)芯壞拆下, 用于其它4Mpa以下普通壓力表表殼變形和機(jī)芯壞,據(jù)統(tǒng)計(jì)2012 年共拆除的2176個(gè)報(bào)廢壓力表中,可用配件2122件,其中:表面 440個(gè);機(jī)芯1261個(gè);彈簧管235支;游絲78個(gè);其它108個(gè)。通過 以上因素分析,小組成員統(tǒng)一思想,認(rèn)為通過廢物利用、技術(shù)保 證,活動(dòng)目標(biāo)是可行的。

4.原因分析

小組成員針對造成4Mpa普通壓力表報(bào)廢率高的機(jī)芯變形這個(gè) 主要因素進(jìn)行了分析,從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面找原因, 確定末端因素,為進(jìn)一步查主要原因提供依據(jù)。

4.1人,一是檢定員缺乏資質(zhì)、二是員工技能有待提高

4.2機(jī),一是標(biāo)準(zhǔn)表量程不合適、二是標(biāo)準(zhǔn)表超過有效期、三 是檢定設(shè)備不合格;

4.3料,一是機(jī)芯損壞、二是游絲損壞、三是彈簧管變形、四 是彈簧管堵;

4.4法,一是檢定規(guī)程不全面、二是檢定制度不健全;

4.5環(huán),溫(濕)度不合適。

5.要因確認(rèn)

根據(jù)上述原因分析可以看出,造成4Mpa普通壓力表機(jī)芯變形 未修復(fù)的末端因素共12個(gè),小組成員通過分析論證確定要因。

5.1要因確認(rèn)為2個(gè),即機(jī)芯損壞未修復(fù)、檢定制度不健全

6制定對策

6.1機(jī)芯損壞未修復(fù)

6.1.1現(xiàn)狀:一是等待校驗(yàn)的壓力表數(shù)量大;二是缺乏配件只 檢定不維修

6.1.2對策:拆除損壞表配件,組裝新表;

6.1.3目標(biāo):組裝壓力表檢定合格率達(dá)到95%

6.1.4措施:1.對原來報(bào)廢的壓力表進(jìn)行拆卸,對拆卸下來的 壓力表部件進(jìn)行分類2.對表面損壞的同型號進(jìn)行更換3.更換后的壓 力表在進(jìn)行校驗(yàn)。

6.2檢定制度不健全

6.2.1現(xiàn)狀:損壞的壓力表數(shù)量大,只做檢定,無維修制度 6.2.2對策:建立壓力表檢定維修制度。

6.2.3目標(biāo):壓力表報(bào)廢降低10%

6.2.4措施:建立完善的壓力表檢定制度;制定壓力表組裝操 作規(guī)程。

7.實(shí)施對策

7.1實(shí)施一

7.1.1拆卸報(bào)廢壓力表,部件分類管理。利用下午時(shí)間和黨員義 務(wù)勞動(dòng),對原來報(bào)廢的壓力表進(jìn)行拆卸,對拆卸下來的壓力表部件 外觀符合要求的進(jìn)行分類,為下一步作為配件使用做好準(zhǔn)備。

7.1.2對壓力表表面損壞的進(jìn)行更換。小組成員根據(jù)前期現(xiàn)狀 調(diào)查和工作準(zhǔn)備,將報(bào)廢的4Mpa普通壓力表的零件拆除,并分類存 放。壓力表機(jī)芯損壞的用同型號壓力表機(jī)芯專用工具進(jìn)行校正。

7.1.3修復(fù)后的壓力表重新檢定。對修復(fù)后的壓力表重新檢 定,對檢定合格的壓力表出具檢定合格證和檢定證書,并做好相 關(guān)原始記錄。

7.1.4驗(yàn)證。通過實(shí)施,4Mpa普通壓力表的報(bào)廢率有了進(jìn)一步

降低。

7.1.4.1壓力表機(jī)芯損壞對策。拆除損壞壓力表機(jī)芯作為配件、

對變形的壓力表機(jī)芯進(jìn)行校正

7.1.4.2壓力表機(jī)芯損壞對策實(shí)施。對前期報(bào)廢的壓力表機(jī)芯進(jìn) 行了拆除、對前期拆除的壓力表部件進(jìn)行了部件分類、對更換壓 力表機(jī)芯的進(jìn)行校驗(yàn)、校驗(yàn)合格后出具鑒定證書。

7.1.4.3壓力表機(jī)芯損壞評價(jià)。進(jìn)過以上措施實(shí)施4Mpa普通壓 力表報(bào)廢率下降了10%,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

7.2 實(shí)施二

7.2.1建全壓力表檢定制度。小組成員根據(jù)前期現(xiàn)狀調(diào)查和工 作準(zhǔn)備,建全檢定制度,將報(bào)廢的4Mpa普通壓力表的零件拆除, 對壓力表機(jī)芯變形的使用專用工具進(jìn)行校正。

7.2.2完善修復(fù)后的壓力表檢定規(guī)程。對修復(fù)后的壓力表重新 檢定,對檢定合格的壓力表出具檢定合格證和檢定證書,并做好 相關(guān)的原始記錄。

7.2.3驗(yàn)證。通過7、8月份兩個(gè)月的實(shí)施效果明顯,有效的降 低了4Mpa普通壓力表的報(bào)廢率。

7.2.3.1壓力表檢定制度不健全對策。建全壓力表檢定制度 7.2.3.2壓力表檢定制度不健全實(shí)施。對原來報(bào)廢的壓力表進(jìn) 行拆卸、對拆卸下來的壓力表部件進(jìn)行分類、對表面損壞的同型 號進(jìn)行更換、更換后的壓力表在進(jìn)行校驗(yàn)

7.2.3.3壓力表檢定制度不健全評價(jià)。進(jìn)過以上措施實(shí)施,進(jìn) 一步降低4Mpa普通壓力表報(bào)廢率

8.經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

8.1經(jīng)濟(jì)效益。2013年,全體小組成員的共同努力,圓滿完成 了課題任務(wù),實(shí)現(xiàn)了活動(dòng)目標(biāo),4Mpa以下壓力表的報(bào)廢率明顯降 低。通過QC活動(dòng)累計(jì)修復(fù)4Mpa壓力表769塊,其中,普通壓力表 314塊,耐溫壓力表455塊,取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

按普通壓力表每塊63元,耐溫壓力表每塊380元,則:經(jīng)濟(jì)效

益=314*63+455*380=19.26萬元。

8.2社會(huì)效益

8.2.1本QC課題的開展,利用了報(bào)廢的壓力表部件,使壓力表 的報(bào)廢率處于可控狀態(tài)。

8.2.2通過開展QC活動(dòng),提高了操作員工的技能水平,增強(qiáng)了 員工的節(jié)約材料降低成本的意識。

8.2.3通過該QC課題的成功實(shí)施,找到了有效降低4Mpa以下普 通壓力表報(bào)廢率方法。

9.鞏固措施

9.1制定壓力表拆卸管理制度、制定完善管理制度獎(jiǎng)勵(lì)制度

9.2完善壓力表拆卸管理流程、提高壓力表配件使用效率

10.總結(jié)和下一步打算

2013年,通過全體小組成員的共同努力,圓滿完成了課題任 務(wù),并取得了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。為今后進(jìn)一步做好壓力表檢 定工作奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。通過QC活動(dòng),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),開拓思 路,進(jìn)一步解決工作中的實(shí)際問題,在2014年將對系列問題進(jìn)行 持續(xù)質(zhì)量活動(dòng)。

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